陶瓷過濾機在正常使用過程中,每8小時會對陶瓷板進行一次聯合清洗。但在生產中發現,因系統本身無保護措施,經常由于酸筒內酸位不足造成計量泵打空泵。多次空打造成計量泵損壞。通過與廠家人員溝通交流。對酸洗程序進行添加保護,在酸筒料的位計液位小于200mL之時,計量泵便會自動的停止運行。
改造后,計量泵的損壞次數大幅減少,改造之前平均每月會更換一臺計量泵,改造以后未出現因空打造成計量泵損壞。
二、皮帶壓死現象:
陶瓷過濾機設計運用了皮帶把濾后的鐵精礦運送到了精礦池里面,繼而簡便使用皮帶秤向每班處理的鐵精礦量進行統計。在生產中發現過濾機工作環境相對濕度大,濾后鐵精礦經常堆積在下礦溜板上,然后突然落下,過大的礦量將皮帶壓死,而此時過濾機仍在運轉濾礦,末后導致皮帶上積礦越來越多,員工清理積礦不但難度大而且影響過濾機運轉率。
廠家建議我們安裝皮帶聯鎖,即利用一根引線將皮帶接觸器常閉輔助觸點與PLC暫停接點進行串聯,開機時,將空開閉合,皮帶接觸器閉合,常閉觸點斷開。若皮帶突然停止運轉,皮帶接觸器會斷開,常閉觸點閉合與PLC暫停接點連通,從而達到暫停的目的。
進行清洗陶瓷過濾機時,可將空開斷開,切斷皮帶接觸器常閉觸點與PLC暫停接點之間電路。安裝皮帶連鎖后,該設備在此處的故障從源頭上得以解決,大幅度降低員工的清理難度。
三、真空泵跳鬧頻繁:
真空泵跳閘的主要原因是因后序化工氧排水不暢,水倒流至真空泵所致。廠家原設計過濾機的反沖洗水是運用了化工泵排水進行的補給,但是在生產的過程之中發現,經常由于化工泵排水不暢引起真空泵跳閘 ,從而導致反沖洗水壓力時大時小,進面降低了濾芯的使用壽命。
通過對排水系統的改造,即建立一個清水池,將脫水桶內的水通過化工泵輸送到清水池,再將清水池內的水通過另一根管道作為陶瓷過濾機的反沖洗水。這樣改造后不但解決了由于排水不暢造成真空泵跳閘的問題,又使得反沖洗水壓力平穩,從而延長了濾芯的使用壽命。
四、經濟效益比較:
通過對上述問題的解決,使過濾機成本大幅度降低,取得了良好的經濟效益,同時也減少了在生產過程中遇到的麻煩和問題,從而保障了生產有序、正常的進行。
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